中间再循环水泵机械密封泄露原因探讨

2022-03-29 08:18:24 | 浏览次数:

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根据现场中间再循环水泵机械密封结构分析,从泄漏情况判断,两次泄露点应为密封副密封面处泄露。

综合以上情况,分析造成机封泄露的原因有:(1)安装过程中,密封面损坏;(2)密封没有压缩量;(3)密封端面变形严重;(4)安装时端面没有处理干净,有异物。

3.3 机械密封失效从泵体振动情况分析

对振动的分析可以判断出不平衡及不同心等问题,经现场观察,中间再循环水泵运行时并无异常振动。

3.4 机械密封失效从水泵运行声音分析

根据异音情况可以判断出是否存在抽空、汽蚀等现象,端面液膜汽化(闪蒸),润滑液膜不足,密封上有零件脱落或杂物落在密封腔内,未对中或叶轮及泵轴动平衡不良,汽蚀、轴承有问题等缺陷。

3.5 从机械密封泄露状态分析

泄露状态主要观察停泵时的泄露情况、开泵时的泄露情况、泄露量的大小及形态以及泄露与轴转速、介质压力、温度等的关系。通过观察,发现机械密封呈柱状泄露,转速变化过程中,泄漏量变化不明显。

4 处理措施

第一次机封拆卸后,检查机械密封各零部件,密封面无损伤,机械密封室内部无异物,动静环端有轻度磨损现象。此可以确定是机械密封磨损后造成动、静环面之间形成间隙,当中间再循环水泵在转动过程中,由于动静环相互贴合不紧密,未能形成一个有效的密封端面,造成中间再循环水泵内部压力水向外泄漏。在进行更换新机械密封、轴套及一套新0形圈后。还是出现甩水现象,虽然做了大量细致的检查工作,也未检查出造成机封泄漏的原因,为此从机械密封失效机理出发,从机械密封原理和结构入手,深入分析决定调整机械密封压缩量。通过查阅大量资料和图纸,得出增大机械密封压缩量超出生产厂家给定的标准范围。可能造成中间水泵电流过载,压缩量过大造成动环与静环之间相互贴合紧密形成液体膜极薄,当水泵运转时造成机械密封烧损。为了进一步判断是由于机械密封压缩量造成的泄漏,决定先将机械密封压缩量调整至5.1mm,然后制作压磅专用工具,将压力升至中间隙水泵工作压力的1.25倍,盘动泵转子,灵活无卡涩,静置10分钟后,再次盘动泵转子,灵活无卡涩,观察轴封处有介质从机械密封处渗出并呈线状泄漏。通过此次试验可以清晰得出,是由于压缩量造成。当将压缩量调整到5.9mm时,盘动泵转子卡涩现象,静置10分钟后,再次盘动泵转子,卡涩加剧,检查轴封处无渗水现象。如果就此运行,会出现中间水泵电机过载和机械密封烧损。如何解决此现象,就不能单纯从机械密封压缩量入手,通过对机械密封轴套与泵轴台长度测量得出,轴套与轴台配合端面位置相应缩短0.72mm。为验证,将上次更换下来的旧轴套(与轴台配合)端面车削0.50mm。将机械密封压缩量调整5.3mm(超标0.30mm)后,安装压磅专用工具,叶轮腔室注水,将压力升至工作压力的1.25倍,静置10分钟,盘动泵转子灵活,无卡涩,观察机械密封腔室处无渗水现象。

通过上述处理,中间再循环水泵试转30分钟,检查中间水泵机械密封无泄漏和渗水现象。

5 结语

中间再循环水泵的泄漏故障,造成效率的下降和能量损失。它表现的形式就是造成凝结水品质的下降,也给机组的经济、安全稳定运行带来隐患。

参考文献

[1] [美]斯克莱特.机械设计实用机构与装置图册[M].北京:机械工业出版社,2007.

[2] 李新华.密封元件选用手册[M].北京:机械工业出版社,2010.

[3] 蔡仁良.流體密封技术[M].北京:化学工业出版社,2013.

[4] 孙玉霞,李双喜,李继和.机械密封技术[M].北京:化学工业出版社,2014.

作者简介:朱玉健(1971-),男,安徽淮南平圩发电有限责任公司汽机部技师。

(责任编辑:小 燕)

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