型材线电气系统设备优化与创新

2022-05-16 18:30:05 | 浏览次数:

摘 要:河钢集团宣钢公司型材车间冷锯区域电气设备在经过7年使用后,部分电气故障率高,重复性故障发生频繁,影响正常生产顺利进行。经测试分析,发现型材生产线电气系统存在大量设备隐患,主要问题是网络系统、传动装置、PLC系统及接地系统等重点设备,通过对整个DP网络线路重新敷设对加屏蔽防护,隔离PLC各模板24 V供电,将加热炉重点设备安装应急启动等技改后,使型材电气设备故障率大幅降低,保证了设备的正常运行。

关键词:PROFIBUS-DP 传动装置 PLC

中图分类号:TU855 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2017)06(c)-0001-02

宣钢型材生产线工程是全连轧,建设规模为年产70万吨合格角槽钢矿用U型钢及大规格圆钢。型材生产线从2007年投产以来,型材生产线在生产运行过程中电气故障率高,重复性故障发生频繁,影响正常生产顺利进行。经测试分析,发现型材生产线电气系统存在大量设备隐患,之前的一些工作主要对一些具体故障局部进行了整治,但效果甚微。该次我们针对型材电气系统整体,抓住网络系统、传动装置、PLC系统及接地系统等重点设备及重点项目总体进行根治,从而以减少型材电气设备故障率。

1 故障现象

型材线在生产过程中,由于设计、环境等诸多因素的影响,并随着电气设备的老化电气事故不断增多。主要问题DP网络系统不稳定,轧机传动装置发生报故障,PLC系统存在隐患,这些问题直接导致设备故障率居高不下,极大地制约了产能的实现。

2 故障分析

根据故障现象分析原因如下。

(1)前期设计和施工不完善,轧机装置的总线电缆受到动力缆的干扰;CBP通讯板有问题,如果CBP通讯板出现问题,也能造成通讯丢失数据;总线电缆连接头连接不好;由于前期施工时没有使用DP线剥线的专用工具,而使用电工刀和钳子等工具,可能在剥DP线时对铜芯造成伤害。总线电缆信号衰减,前期DP网络设计问题,由一块通讯CP 433-1模板带动两段DP网络,致使DP电缆信号衰减,甚至引起DP网络通讯中断。

(2)针对传动装置发生的故障,电气人员边摸索边分析问题,分析传动故障导致长时间停机的原因如下:配电室密封不严问题。配电室门窗及传动柜柜体密封不严,装置容易进入金属粉尘颗粒;配电室内冷却装置能力不足;装置内部金属粉尘问题。装置内部存在大量灰尘,虽然之前电气人员定期对装置清扫,但只是将装置外部进行了清理,装置内部仍吸附有大量金属粉尘颗粒,极易引起装置绝缘降低造成短路故障;控制反馈环节出现电力电磁干扰;检测方法有限,检测手段原始效率低下;装置内元器件点检方法不正确。

(3)全线各PLC中模块由同一24 V电源模块供电;加热炉各重要设备无应急启动。

3 故障解决办法

根据以上故障原因分析结果,特提出以下解决办法。

(1)将轧机和辊道的DP总线电缆有问题的地方重新敷设并加屏蔽防护,同时,按照施工规范,重新布置DP总线电缆与动力电缆,大大降低动力缆对DP网络的干扰;将出现过通讯故障的轧机装置的CBP通讯板全部更换新板;将PROFIBUS-DP连接头改为光电隔离连接,进一步将电磁干扰对DP网络的影响降低;使用了FastConnect(DP网头专用工具)并在做好的DP头上加锡,消除网络接头处接触不良引起的信号问题;改造前的DP網络是从PLC通讯板到末架装置,分为2路:第一路从9架轧机→8架轧机→5架轧机→4架轧机→1架轧机→2架轧机→3架轧机→6架轧机→7架轧机;第二路从13架轧机→12架轧机→10架轧机→11架轧机→出炉辊道1段→出炉辊道2→轧机中间辊道→1架轧机替补辊道→3轧机替补辊道→11、13架轧机替补辊道,所有的轧机装置都是和PLC的一个通讯模块连接;为防止总线电缆信号衰减,采取了以下措施:①将2路线并为1路,即PLC通讯板CP→9架轧机→8架轧机→5架轧机→4架轧机→1架轧机→2架轧机→3架轧机→6架轧机→7架轧机→13架轧机→12架轧机→10架轧机→11架轧机→出炉辊道1段→出炉辊道2→轧机中间辊道→1架轧机替补辊道→3轧机替补辊道→11、13架轧机替补辊道。②分别在4架轧机和1架轧机、11架轧机和出炉辊道1段之间的DP总线上加装中继器,使其起到放大信号的作用。③在每两台变频器之间的DP总线电缆屏蔽层上使用屏蔽夹与保护地相连,并将DP总线的屏蔽层连接至CBP通讯板接地上,确保每段总线电缆的屏蔽充分与保护地相连接;在网络路末端装置上加装端结PROFIBUS的电阻,即在11、13架轧机替补辊道上加装,使其起到屏蔽干扰的作用。④降低原来的DP通讯速率,由原来的500KB/s降低为现在的187.5 kB/s,使其降低故障发生率。⑤延长网络报文故障时间,由1 ms改为1 000 ms,降低逆变装置网络重故障。

(2)对配电室门窗进行了封堵,防止风沙吹入;对传动柜柜体下方使用防尘堵料和防火泥进行封堵,防止轧钢氧化粉尘进入;在配电室内增加冷却空调数量,并且安装轴流风机在配电室内形成对流,使装置内热量迅速排出,降低了温度过高引起的装置故障;通过不断摸索并向专家请教,电气人员已基本掌握了专业化的拆装清扫技术,利用检修时间定期对装置进行拆装清扫,降低了装置内部吸附金属粉尘引起的装置绝缘降低短路故障;将控制反馈环节的模板、线路、编码器屏蔽层充分与保护地相连,并依照施工规范降低动力电磁干扰的影响;利用先进的检测手段迅速排查故障点,减少排查处理故障时间;使用正确的点检方法,对各装置运行温度、各控制模板运行状态进行跟踪,对重点元器件模板CUVC板、DTI板、IVI板运行状况提前预知预判,在损坏前及时进行更换,降低模板元器件故障。

(3)将PLC中CPU及通讯模板供电分开,将远程站通讯模板与I/O模板供电分开、高速计数模板供电加以隔离,降低了由于现场高电压、高电流及电磁干扰对PLC的影响,降低了PLC故障率,并且出现故障时便于查找维修,节省处理故障时间;加热炉关键区域由于网络对关键设备的影响,采用应急开关加装了加热炉1#、2#鼓风机和空气、煤气引风机以及柴油泵手动应急开关,一旦加热炉出现故障时,鼓风机、引风机以及柴油泵可正常运行;对出入炉悬臂辊增加工频控制方式,PLC出现故障时可正常运转,确保加热炉在PLC出现故障时可正常运行。

4 故障分析总结

这里遇到故障都是由于设计、制造等方面存在不合理的地方和现场环境恶劣造成的,因此,要注意以下几点:(1)当DP网络系统不稳定时,可对整个DP网络线路重新敷设对加屏蔽防护,更换光电隔离DP网头,并对DP网头、CBP板充分接地,降低电磁干扰影响。(2)掌握正确的点检方法、先进的检测手段及,专业化的装置拆装清扫技术以降低传动装置故障率。(3)隔离PLC各模板24V供电,降低PLC故障率并节省处理故障时间。(4)将加热炉重点设备安装应急启动,确保加热炉在PLC出现故障时可正常运行。

5 结语

通过以上的措施,型材生产线电气故障明显降低,保证了生产和设备的正常运行。

参考文献

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