汽轮机缸内高温下停盘车检修的探索

2022-05-14 09:05:04 | 浏览次数:

zoޛ)j馝ym4y}uB,޴n6�źi]۝ۏzuӭ۽z{}yiiם?n}zZ材料为30Cr1Mo1V,其冷态时偏心值为23μm,根据剪切胡克定律γ=τG(其中G表示切变模量,τ表示剪应力即所受重力,γ表示剪应变即转子偏心值),以及《火力发电厂金属材料手册》表6.4.55查得30Cr1Mo1V在室温时切变模量为82.9×103MPa,200℃时切变模量为79.6×103MPa。推算转子金属温度为200℃时,偏心值约为24μm。所以,在较短的停盘车时间内,热态转子由于重力和刚度影响所产生的弯曲变形均是可控的。

2.2 轴承过热受损风险分析

停止交流润滑油系统后,较高的缸温可以通过转子将热量传递到轴瓦,从而造成轴瓦温度上升。极端情况下,可能存在轴瓦金属温度上升导致乌金融化而损坏轴承的风险。因汽缸温度较高,预计高中压缸两端轴瓦此类现象最为严重。但汽缸金属温度通过转子传导至轴瓦所产生的温升暂时无法确定,需要通过预试验进行验证。

2.3 强制通风加快冷却措施分析

强制通风快速冷却装置,通常是将压缩空气经过过滤并通入加热装置,使压缩空气温度升高到一定值后,沿蒸汽流动方向通入各个汽缸内部,流过内外缸间隙、通流间隙时对汽轮机外缸、内缸和转子进行强制冷却,以达到加速机组冷却的目的。

但由于该电厂未设置强制通风快冷装置,只能通过开启各各汽缸的疏水阀、抽汽阀来达到内外空气流通加速冷却的目的。但是如果通过以上措施开启与汽缸联通的阀门,进入汽缸的空气未经过加热装置进行温度控制,会与汽缸金属温度形成较大温差,将极大的提高由温差导致的转子永久变形风险。因此,在下一步的操作中将持续关闭各汽缸疏水阀、抽汽阀以避免温差过大转子变形。

3 预试验过程

通过以上分析,决定进行预试验。在高中压内缸调节级金属温度202℃时停止交流润滑油系统和盘车5小时,以观察轴承温度、转子偏心值的变化情况,进一步确定影响程度。因高中压缸机端轴承(即#1轴承)处对应的缸体金属温度最高,因此在试验期间重点关注其金属温度变化情况。

预试验1小时后,#1轴承金属温度自41℃上升至51℃;2小时后#1轴承金属温度上升至58℃;到第5小时结束时,各轴承金属温度上升态势已趋于平稳,其中#1轴承金属温度最高,为69℃。试验期间高中压内缸上下金属温度几乎没有变化,即温差基本没有变化。转子偏心值远端测量为42μm,未超过说明书规定的启动上限75μm。

试验结束后再次启动交流润滑油泵和盘车装置,盘车启动电流为37.3A,在正常范围,说明转子变形量不大,未引起动静部套相碰。盘車42分钟后各轴承金属温度下降到停盘车前的水平,其中#1轴承金属温度43.6℃为最高,转子偏心值也恢复到23μm。基于预试验结果,判断转子热弯曲风险可控,轴承过热受损的情况不会发生。

4 检修过程

经过上述验证工作后,决定在高中压内缸调节级金属温度200℃时停用盘车装置和润滑油系统,开始对主油箱内部的射油器进行故障消缺。

将主油箱内润滑油转移至室外储油箱后,进入主油箱内部检查,发现射油器入口法兰垫片明显撕裂,与之前预测情况一致,随后开始更换垫片并对其他法兰进行检查。经过约12小时的消缺工作,成功解决了射油器缺陷,重新投用润滑油系统和盘车装置。期间高中压缸两端轴承金属温度变化情况如下:

消缺期间,各汽缸上下内缸金属温差基本无变化。#1轴承金属温度为最高,达到80.5℃。重新投用盘车后,汽轮机转子偏心较大,已超出DCS设定值,显示为500μm,不过此时盘车电流35.2A在正常范围内,且未产生摩擦异音,说明转子变形量尚未达到引起动静碰磨的程度。盘车3分钟后,转子偏心值即下降至量程范围内,连续盘车4小时后,转子偏心值降至23μm,达到检修前状态。

5 结论

通过上述探索实践,说明哈汽CLN600-24.2/566/566型号600MW机组的高中压内缸调节级金属温度降至200℃即可停止盘车,停盘车时间在12小时以内,各轴承金属温度不会超温;转子会发生一定的弯曲,但通过短时间盘车即可消除,不会对轴系造成永久性变形。停盘车时间可比说明书要求的提前四天左右,对于同类型的机组应急检修有着一定的借鉴意义。

参考文献:

[1]冯彦锋,厉彦会.汽轮机故障分析方法与检修[J].民营科技,2013(02):45.

[2]胡文平.600MW超临界汽轮机停运后快速冷却[J].科技信息,2009(21):320+252.

[3]曹丽华,王鹏,李勇.1000MW汽轮机快速冷却对高压内缸的影响分析[J].汽轮机技术,2016,58(03):207-210.

作者简介:侯伯男(1987-),男,汉族,重庆人,本科,工程师,研究方向:汽轮机安装和调试技术。

推荐访问: 汽轮机 检修 高温 探索 盘车