一种在气力输送过程中减少烟丝造碎的落料器

2022-05-08 10:00:07 | 浏览次数:

摘要:新型沉降式落料器已在烟草企业气力输送段得到使用,其结构简单、能耗低、造碎小的优点为企业节省了大量原料、能源、人力成本,正逐步得到行业内的认可。

关键词:烟丝造碎;整丝率;碎丝率;沉降式落料器;烟草企业;气力输送

中图分类号:TS43 文献标识码:A 文章编号:1009-2374(2013)01-0039-02

1 概述

目前国内烟草行业制丝生产中有不少工艺段使用气力输送,气力输送的机理和应用实践均表明其具有一系列的优点:输送距离远,效率高;设备结构较简单,维护管理方便;对于含尘量较大的烟草类物料来说,气力输送可以有效地减少输送过程中烟尘的散溢,改善生产车间的工作环境。但是烟草气力输送也有一个致命的缺点:气力输送过程中烟草的造碎。如何有效减少气力输送过程中烟草的造碎,已经成为制约气力输送在烟草行业进一步发展的一大问题。

2 问题分析

2.1 输送过程及参数

烘后梗丝(13%含水率)经进料振槽匀料后进入风分箱体,合格梗丝在风力作用下经弯头、输送管路、变径等进入切向落料器落料,进入下道工序。在此过程中,风分箱体风速约3.6m/s左右,弯头、输送管路风速约18m/s左右。

2.2.2 管路及弯头:在输送管路上,特别是长距离的水平管路上,为了避免梗丝在管道内沉积,所需的输送风速不低于18m/s。梗丝沿输送管路不规则的螺旋前进,在输送过程中不停地撞壁产生较大的造碎,当遇到弯头处梗丝因惯性作用直接撞壁也会产生较大造碎。

由于转网的冲孔网板透空率低(24%),网面风速高达10m/s,落料时大量梗丝吸附在网板上,仅靠刷辊上8块硬刮板将吸附在网板上的梗丝刷掉。在这个过程中,转网与刷辊之间机械强制的刮刷作用对梗丝的伤害极大,造碎严重。

从上可知,梗丝在气力输送过程中造碎产生在管道、弯头与切向落料器三处。管道、弯头处的造碎:长期实践证明,烟丝在气力输送过程的造碎是无法避免的,只能通过设备技术手段使其降到较低的水平,而大量实验发现,造碎率与输送风速、送丝管长度、截面以及送丝管弯头数量有极大关系,本文不在这里讨论。切向落料器的造碎:这种造碎主要是在转网与刷辊之间的机械作用产生的,可以通过改进落料方式来降低造碎。

3 落料器改进

4 数据与分析

5 结语

经过多家烟厂在线使用实践证明,新型沉降式落料器最显著的特点是低造碎,有效地消除了因机械刮刷而产生的造碎,为烟草企业节约了大量原料成本,同时新型落料器所需功率仅为0.75kW,更加节能,另外设备结构简单,维护与保养更方便。

参考文献

[1] 罗珣,孙小龙,等.烟丝气力输送的优化分析[J].科技情报开发与经济,2010,(8).

[2] 孙一坚.工业通风[M].北京:中国建筑工业出版社,1994.

[3] 杨伦,谢一华.气力输送工程[M].北京:机械工业出版社,2006.

作者简介:孙小龙(1982-),男,徐州众凯机电设备制造有限公司助理工程师,研究方向:烟草设备设计与开发。

(责任编辑:周加转)

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